中国也是世界第一个井下洗选煤厂建在山东协庄煤矿

在人们印象当中,煤矿就是高耸的煤仓,轰隆的车间,其实这只是煤矿的标志性建筑之一洗选厂。通常洗选厂是设立在地面以上的,可是在山东新汶矿区协庄煤矿,一座年产量有60万吨的洗选厂却逆行其道建在了煤矿-300米的井下,这种“创意”在全国乃至世界范围内还是第一家

为什么要把洗选厂建在井下呢?井下洗选厂又是如何建设的?井下洗选厂有什么特异功能?

新汶矿业集团协庄煤矿位于山东省泰安市新泰市小协镇协庄。

2012年4月,记者们在协庄矿主任工程师赵星(以下称赵主任)的带领下,换上工作服,戴上安全帽、矿灯、自救器,准备完毕,先从井口乘坐单人缆车一样的“猴车”,到达井下—300米水平,又换乘平巷人行车,才到达了井下洗选厂。

“绿色开采”思维 成就井下洗矿传奇

赵主任说,井下洗选厂的“创意”与研究、建设,是新矿集团“以矸换煤”技术思维的发散与延伸。

新矿集团为了延长老矿开采年限,提高资源回收率,减少矸占地与污染,从2005年便开始研发、推广了“以矸换煤”技术,每年通过矸石井下充填,置换出煤炭200多万吨,增加经济效益12亿元,协庄矿采用“以矸换煤”技术,年消化矸石40多万吨,经济效益也十分可观。

在“以矸换煤”技术推广过程中,新矿集团董事长郎庆田等领导一致认为,“以矸换煤”基本解决了“矸石不升井”的问题,但地面煤炭洗选仍会产生大量的矸石。于是一个大胆的设想被提了出来,如果把洗选厂转移到煤矿井下建设,实现原煤井下洗选,矸石就地充填,不就可以解决洗选中的矸石占地、污染问题了吗?同时又能降低井下运输提升成本,不就能实现真正意义上的“绿色开采”了吗?

说干就干,在上级领导的帮助下,技术部门迅速开展了“井下洗选厂”的研究,并在协庄矿、赵官矿等单位开展了试验性工程, 其中协庄煤矿1958年开始建井,1962年12月25日正式投产,设计生产能力为120万吨/年,1997年改扩建生产能力为180万吨/年,2002年矿井核定生产能力为200万吨/年,是一个采深达到-1100米的老矿。该矿-300水平十五层煤七采区原煤含矸率高达31%,煤炭质量较差,需要进行煤、矸分离,提高原煤质量。因此,新矿集团决定在该矿建立井下洗选厂,协庄矿也因此成为井下洗煤厂施工建设最早的一个。对井下含矸率较高的原煤进行机械化选煤,把分离出来的矸石直接用于井下充填。

按照新矿集团的设计、要求,协庄矿于2008年12月开始了井下洗煤厂的施工建设。

井下洗煤厂是如何建设的

咣咣当当的平巷人行车停了下来,我们跟着赵主任进入另一条巷道,只见巷道里布满了铁架子、皮带运输机。赵主任说,这就是井下洗选厂。接着又给我们介绍:“选煤峒室设计三个主要峒室,分别为:筛分峒室、皮带机运输通道、机械动筛跳汰机峒室。安装选煤设备的主要峒室宽6米,高8米,长26米。井下峒室于2009年2月施工完成”。

我们登着陡峭的铁梯,爬上了三四米高的钢铁巨龙般的选煤机器,赵主任说:“这就是井下洗选厂的主要设备,叫动筛跳汰机。动筛跳汰机直接靠外力驱动筛板在水介质中作上下运动,造成物料周期性松散,实现按密度分层。该工艺根据煤与矸石的密度不同,使煤与矸石的混合物在上、下交变的介质水流脉动中,按密度大小分层。密度小的上层原煤由水流带走后,排至原煤运输皮带,密度大的矸石沉到下层,再排至矸石运输皮带机”。

我们了解到,在煤矿井下建设洗选厂,进行机械化洗煤,到目前,国内外都没有先例,也没有适于井下的选煤设备。新矿集团与协庄矿工程技术人员共同研究,提出了选煤设备的选型与设计方案,由沈阳天安矿山机械科技公司研制了WDT型井下机械式动筛跳汰机。2009年3月份,选煤设备进入安装阶段。在设备安装过程中,技术人员克服了井下峒室空间与基础条件的局限,对设备外形进行了适当改进与处理,终于将选煤设备安装到了峒室。

井下洗选厂的特异功能

站在高高的选煤设备上,靠着金属护栏,我们看到,动筛跳汰机机如同钢铁巨龙在巷道中跃动,奔流的钢缆皮带携带着从-300水平7采区开采出来的原煤,进入洗选厂动筛跳汰机,在机器水槽中震动筛选后,矸石通过左面的溜子运到矸石充填作业区,煤炭通过右面的溜子运到煤仓井上,运行中实现了矸石与煤炭的分离。通过进一步的了解,我们发现井下洗选厂的特异功能还真不少:

首先,大大降低了成本,节约了资金。赵主任介绍,这座井下洗选厂年处理能力60万吨,按照分离31%的矸石计算,年分离矸石18万吨,这些矸石就地充填在井下,每吨可以降低提升运输成本20元钱,全年共节约生产成本360万元。这18万吨矸石充填在井下,又可以置换出煤炭,增加收入数千万元。

其次减少矸石地面占地,节约用水,有效避免环境污染和资源浪费。从2009年7月到2010年4月,七采区十五层采煤工作面共生产原煤49.56万吨,原煤经过洗选加工后,共选出矸石14.87万吨,原煤矸石含量由31.1%降低到4.63%,灰分由47.07%降低到14.52%,大大减轻了地面洗选厂的洗选压力。井下洗选厂就地使用矿井水,矿井水经过滤去除煤泥,可循环利用,每年的用水量为5000立方米。

再就是优化了人力组合,降低了用工成本,提高了工作效率。每班只要2名职工值班,加上维修人员全部用工不过10人,而地面同等能力的洗选厂一般需要40人左右。

最后,赵主任说:“协庄矿井下洗选厂总投资520万元,其中设备投资450万元。2009年7月份,井下选煤设备正式运行,至今整个系统运行正常,矸石分选率在96%以上,完全实现了工业化生产,同时技术也在完善中走向成熟,为以后的发展积累了丰富的经验。”

至2012年4月,先后有山东枣庄矿业集团、辽宁铁法煤业集团等前来参观学习。60万吨/年井下洗选厂的建设成功,给协庄矿增添了信心,目前矿上一座120万吨的井下洗选厂也正在加紧筹划中,我们真心希望井下洗选厂的明天更加美好。

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